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      SY400KA預(yù)焙電解槽的管理探討

      1477   編輯:中冶有色技術(shù)網(wǎng)   來(lái)源:陜縣恒康鋁業(yè)有限公司  
      2023-05-10 15:17:59
      引 言

      陜縣恒康鋁業(yè)有限公司SY400KA預(yù)焙電解槽,自2008年9月啟動(dòng),中間經(jīng)歷過(guò)二次啟動(dòng)和大修,一代槽目前運(yùn)行槽齡2200天左右。400KA大型預(yù)焙槽有槽型大、電流強(qiáng)度大、磁場(chǎng)大、敏感度高等特點(diǎn),從電解槽的設(shè)計(jì)、焙燒、啟動(dòng)、非正常期管理到正常期管理,400KA都是一次全新的嘗試,有很多新的技術(shù)需要掌握運(yùn)用,有很多技術(shù)難題需要去攻關(guān)和總結(jié),管理起來(lái)具有很大的探索性和挑戰(zhàn)性。尤其是在技術(shù)條件的保持管理上,完全靠平時(shí)的經(jīng)驗(yàn)積累和不斷摸索總結(jié),近年來(lái),為了適應(yīng)目前降低成本的市場(chǎng)要求,我們始終在探尋一條技術(shù)條件合理搭配之路,經(jīng)歷過(guò)許多曲折反復(fù),在受氧化鋁質(zhì)量影響,造成電解槽電解質(zhì)中鈣、鋰、鉀明顯較高,電解槽溫度明顯偏低且無(wú)法改變現(xiàn)狀的情況下,2014年完成了電解槽平均電壓4.04v,電流效率92.15%,直流電耗13099KWh/t.Al的目標(biāo)(如表1),通過(guò)近年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐,摸索出了一套適合400KA電解槽的管理技術(shù)規(guī)范,目前該系列電解槽運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還有進(jìn)一步下降的空間。

      表1 2014年四個(gè)季度電流效率與平均電壓情況統(tǒng)計(jì)

      2014年四個(gè)季度電流效率與平均電壓情況統(tǒng)計(jì)


      1 400KA預(yù)焙電解槽運(yùn)行現(xiàn)狀

      對(duì)于400KA中心六點(diǎn)下料預(yù)焙電解槽,日常工藝管理的中心就是要將技術(shù)條件進(jìn)行組合,調(diào)整好熱平衡和物料平衡,及時(shí)排除外部因素對(duì)電解過(guò)程的干擾,使各項(xiàng)技術(shù)條件能夠巧妙的優(yōu)化搭配,且是搭配合理的技術(shù)條件平穩(wěn)的長(zhǎng)期保持下去,這才是保證電解槽平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。近些年,隨著科技發(fā)展,槽控機(jī)控制技術(shù)發(fā)展的日趨成熟,槽控機(jī)對(duì)氧化鋁的濃度控制更為精細(xì),我公司于2013年開(kāi)始更新?lián)Q代全部采用中南工大業(yè)翔科技公司研發(fā)改進(jìn)后的槽控機(jī),氧化鋁濃度基本可控,當(dāng)前AL2O3濃度控制在2.0%左右運(yùn)行穩(wěn)定。但由于我公司主原料氧化鋁粉受地域礦物質(zhì)成分影響,電解質(zhì)成分(如表2)長(zhǎng)期呈現(xiàn)高鋰(7%以上)、高鉀(3%以上)的特性,電解質(zhì)溫度平均在910度左右,槽溫偏低,電解質(zhì)流動(dòng)性和溶解氧化鋁能力差。由于電解槽自身設(shè)計(jì)原因,槽體設(shè)計(jì)較長(zhǎng),單面24組陽(yáng)極(12組雙陽(yáng)極)排列,六點(diǎn)下料,再加上定容下料器性能不十分穩(wěn)定繼而影響到電解槽內(nèi)氧化鋁濃度不平衡,容易局部缺料引電解槽突發(fā)陽(yáng)極效應(yīng)較多。表現(xiàn)在實(shí)際生產(chǎn)中,閃爍、效應(yīng)多,針振時(shí)間長(zhǎng),電壓運(yùn)行曲線不好,需進(jìn)一步在電解質(zhì)屬性改良及配套設(shè)施穩(wěn)定性發(fā)揮方面進(jìn)一步完善。

      表2 陜縣恒康鋁業(yè)400KA電解槽工藝技術(shù)條件目前現(xiàn)狀

      陜縣恒康鋁業(yè)400KA電解槽工藝技術(shù)條件目前現(xiàn)狀


      2 400KA預(yù)焙電解槽熱平衡管理

      2.1電解槽趨熱管理

      由于我公司電解質(zhì)屬性及氧化鋁粒度過(guò)小(粉狀)流動(dòng)性、溶解性差,爐底易沉淀;槽溫偏低、爐底溫度低,爐底沉淀不易熔化,長(zhǎng)時(shí)間積累易生產(chǎn)結(jié)殼,同時(shí)伸腿肥大引發(fā)畸形爐膛,以上諸多原因引起爐底壓降持續(xù)升高控制難度大。因此在電解生產(chǎn)管理中面臨兩難抉擇。我公司220臺(tái)電解槽分屬四個(gè)工段,其中有兩個(gè)工段為了抑制爐底壓降持續(xù)升高,開(kāi)始嘗試管理電解槽在相對(duì)熱行程下運(yùn)行,爐底壓降平均保持在360mv左右,基本可控。但這種電解槽因?yàn)橄鄬?duì)偏熱,爐幫變薄、中間下料口敞開(kāi)較大,打殼錘頭易結(jié)“葫蘆頭”,陽(yáng)極中縫封堵困難。由于中間下料口大、陽(yáng)極中縫難封堵電解槽對(duì)外散熱較大。電解槽外觀看上去熱氣騰騰,但實(shí)際測(cè)量槽溫往往很低,很多槽溫在900度以下,我們形象地稱之為“低溫下的熱槽”,這種槽熱損失大于熱收入。由于相對(duì)走熱行程,電解槽易化爐幫,側(cè)部電流增大、質(zhì)水平增高繼而容易融化極上保溫料,一旦調(diào)整不及時(shí),保溫料中氧化鋁進(jìn)入電解質(zhì)中致使氧化鋁濃度不均勻,導(dǎo)致陽(yáng)極電流分布紊亂,誘發(fā)電壓擺。處理這種擺動(dòng),單靠測(cè)全爐、調(diào)整陽(yáng)極電流分布已不起作用,為抑制電壓擺,槽控機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)操作人員不得不提高電解槽工作電壓,電壓升高電解槽熱收入隨之增加,熱平衡進(jìn)一步惡化,周而復(fù)始進(jìn)入惡性循環(huán),現(xiàn)場(chǎng)為了抑制這種現(xiàn)象,被迫大量取出電解質(zhì),提高鋁水高度調(diào)控?zé)崞胶?,這種電解槽本身效率低,加上留鋁水、工作電壓又高,表現(xiàn)在實(shí)際生產(chǎn)中原鋁直流電耗居高不下(如表3)。

      表3 2014年不同控制工區(qū)指標(biāo)情況對(duì)比

      2014年不同控制工區(qū)指標(biāo)情況對(duì)比


      2.2 電解槽微冷管理

      為了控制電解槽熱趨勢(shì)造成的不良后果,我們嘗試電解槽向微冷方向發(fā)展,適當(dāng)提高了鋁水平,電解槽爐幫開(kāi)始變厚,質(zhì)水平保持趨于穩(wěn)定,電壓波動(dòng)減少,設(shè)定電壓向低處走,電解槽在一段時(shí)間內(nèi)電流效率提升,直流電耗降低,趨勢(shì)向好。但時(shí)間一長(zhǎng),爐底壓降不好控制,電解三工段爐底壓降一段時(shí)間均值達(dá)420mv以上,個(gè)別槽爐底壓降甚至增到500mv左右,這與電解槽長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行相悖,為了處理爐底壓降,現(xiàn)行做法,往往采取撤鋁水,化爐底及人工捅爐底輔助處理。但現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)中,最初撤鋁水一、兩個(gè)月變化不明顯,一旦質(zhì)水平升高,爐幫又開(kāi)始熔化,陽(yáng)極側(cè)部電流增大,電解槽出現(xiàn)波動(dòng),很難控制。根據(jù)上述情況,我們制定切實(shí)可行操作方法,1、撤鋁水一定要有耐心,要計(jì)算電解槽經(jīng)驗(yàn)效率,緩慢平穩(wěn)撤鋁。尤其不能通過(guò)測(cè)鋁水高度來(lái)衡量撤鋁速度,實(shí)踐中我們發(fā)現(xiàn),單槽鋁水平在撤鋁一段時(shí)間內(nèi)會(huì)發(fā)生一些微妙變化,因受電磁場(chǎng)影響作為(鋁水)磁流體影響在槽內(nèi)波動(dòng)引起鋁水平不穩(wěn)定,在測(cè)量是看不到鋁水平下降,甚至個(gè)別槽還有升高現(xiàn)象,這就要求管理人員在現(xiàn)場(chǎng)要勤于觀察電解槽整體熱平衡變化,通過(guò)從下料口、出鋁口是否冒火、冒白煙,陽(yáng)極中縫、出鋁口是否結(jié)殼等表象特征判斷電解槽趨于熱冷趨勢(shì),把握好出鋁總量和電壓情況,因槽制宜,來(lái)控制熱平衡。

      3 工作質(zhì)量方面管理

      微冷運(yùn)行的電解槽雖然可以取的相對(duì)低的電耗,但也極易造成電解槽爐膛狀況的惡化畸形,使?fàn)t底壓降進(jìn)一步持續(xù)升高,因此,對(duì)操作質(zhì)量就提出了更高的要求。

      3.1換極質(zhì)量

      陽(yáng)極是電解槽的“心臟”,因此,換極方面除了按要求保證好三個(gè)“質(zhì)量控制點(diǎn)”(即與計(jì)算機(jī)聯(lián)系、撈凈大塊、裝極精度)外,還將換極前殘極浮料清理及換極時(shí)爐底的處理也做為換極的質(zhì)量控制點(diǎn),因?yàn)楦×习遣粔蚋蓛?,在物料剛掉入槽?nèi)時(shí)沒(méi)裝陽(yáng)極不導(dǎo)電溶解較慢,電解槽容易走增量期,是電解槽沉淀進(jìn)一步增多,隨著陽(yáng)極的導(dǎo)電,掉入槽內(nèi)的物料逐步溶解,電解槽又開(kāi)始進(jìn)行大減料處理,容易引起電解槽的波動(dòng),造成突發(fā)效應(yīng)的發(fā)生。同時(shí),要求機(jī)組在對(duì)陽(yáng)極進(jìn)行開(kāi)邊時(shí)要距邊部15cm處進(jìn)行,防止由于人為誤操作使電解槽爐幫遭到破壞,其次,換極時(shí)重點(diǎn)對(duì)爐底進(jìn)行處理,發(fā)現(xiàn)沉淀結(jié)殼要用耙子將其鉤開(kāi),讓鋁水進(jìn)入到下面使其盡快熔化,從而凈化爐底,使水平電流能夠垂直于爐底,避免電流偏流于側(cè)部爐幫而使側(cè)部爐幫發(fā)紅,有利于側(cè)部爐幫的形成,從而保護(hù)了側(cè)部碳磚。另外,為了防止由于裝極誤差造成電壓波動(dòng)或陽(yáng)極涮爪(特別是目前陽(yáng)極走31天周期)在換極兜尺上按裝了定位標(biāo)尺,將裝極精度誤差精確到了毫米,從而避免由于裝極誤差造成的破壞電解槽技術(shù)條件情況的發(fā)生。

      3.2封極及大面整形

      保溫料的薄厚對(duì)維護(hù)槽子的熱收入非常重要。有資料顯示,保溫料每增加1cm,相當(dāng)于吸收0.6-0.9v的電壓產(chǎn)生的熱量。因此,我們?cè)诜鈽O與大面收邊整形操作質(zhì)量方面,首先從備極入手,嚴(yán)格封極質(zhì)量,封極粒塊控制在5cm以內(nèi)(如圖1),邊部用小碎塊收邊,以利于邊部很好的散熱,極上用氧化鋁和粉料填實(shí),起到保溫和防止陽(yáng)極氧化,隨著電解槽的微冷形成的需要,逐步對(duì)陽(yáng)極保溫料逐步加厚(如圖2),要求角部陽(yáng)極鋼梁上沿平齊,中間陽(yáng)極鋼梁埋一半,同時(shí),要求散熱帶的厚度務(wù)必保證6—8cm,一方面加大了側(cè)部散熱,有利于側(cè)部爐幫的形成,另一方面防止邊部積聚大量的熱產(chǎn)生熱應(yīng)力使側(cè)部碳磚上抬頂壞槽壓板,引起槽殼變形現(xiàn)象的發(fā)生,保證了電解槽的熱平衡。

      封極物料粒度 圖2 保溫料厚度情況

      圖1 封極物料粒度 圖2 保溫料厚度情況

      我公司400KA電解槽由于采用24組陽(yáng)極六點(diǎn)中心下料方式,下料點(diǎn)殼頭處的陽(yáng)極氧化現(xiàn)象尤為突出,六個(gè)下料點(diǎn)正對(duì)應(yīng)所有24組陽(yáng)極,造成電解槽碳渣增多,且陽(yáng)極內(nèi)爪處極易涮爪,使原鋁鐵含量上升,為了減少殼頭處氧化,制定了以下措施:

      (1)要求封極人員在封極過(guò)程中必須使用專用工具,保證中縫及殼頭處的封極質(zhì)量。

      (2)要求高殘極從封極后第三天起定期對(duì)殼頭處氧化情況進(jìn)行處理。

      (3)要求換極時(shí)要對(duì)兩臨極及對(duì)應(yīng)陽(yáng)極的氧化進(jìn)行澆電解質(zhì)處理,通過(guò)采取以上措施有效的避免了冒火及氧化情況進(jìn)一步惡化。

      4 結(jié)語(yǔ)

      結(jié)合我們的生產(chǎn)實(shí)踐,通過(guò)學(xué)習(xí)其他幾家直流電耗較低的兄弟廠家的現(xiàn)場(chǎng)情況,經(jīng)過(guò)公司技術(shù)人員討論我們一致認(rèn)為,為了降低直流電耗,電解槽應(yīng)該在微冷的狀態(tài)下運(yùn)行,電解槽爐幫適當(dāng)增厚,爐膛較為規(guī)整,下料口縮小,大面冒火少,電解槽整體散熱少,電能效率較高。在電解槽趨冷時(shí),陽(yáng)極上保溫料必須加足,角部極可以部分埋鋼爪,中間極與鋼爪下沿平齊,在封極物料現(xiàn)對(duì)短缺情況下可補(bǔ)充添加氧化鋁,電解槽側(cè)部及底部?jī)?nèi)襯適當(dāng)增加保溫(大修時(shí)進(jìn)行)。此時(shí),由于熱損失減少,質(zhì)水平可以相對(duì)提高,這時(shí)的電解槽總體平穩(wěn),不易出現(xiàn)極上料燒空現(xiàn)象有利于電解槽熱平衡維持和氧化鋁在槽內(nèi)的溶解。電解槽趨冷中間下料口會(huì)自然縮小,不易生成葫蘆頭,但會(huì)出現(xiàn)易堵料情況要及時(shí)巡視處理,對(duì)于換極作業(yè),要盡可能縮短殘極出槽至新極裝入時(shí)間,有效避免大量熱量損失和作業(yè)面遇冷結(jié)殼現(xiàn)象,降低影響新極上槽后短時(shí)間導(dǎo)電和氧化鋁向電解質(zhì)中投放;同時(shí)應(yīng)該加強(qiáng)換極時(shí)“三模一推”質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)爐底有沉淀、結(jié)殼及伸腿肥大現(xiàn)象必須加大人工輔助處理力度,使電解槽盡快恢復(fù)步入正常運(yùn)行。

      總之,在目前電解鋁市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下,降低電耗從而降低成本是唯一出路。電解槽低電壓下運(yùn)行成了電解生產(chǎn)的不二選擇,在這種電解技術(shù)條件下運(yùn)行的電解槽對(duì)管理和操作提出了更高要求。因此高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化的操作我們將這種技術(shù)條件下的電解管理形象的比喻為“刀尖上的舞蹈”風(fēng)險(xiǎn)極大,唯有細(xì)心管理、精心維護(hù),因槽制宜,才能保證電解槽長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 李清.大型預(yù)焙槽煉鋁生產(chǎn)工藝與操作實(shí)踐[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社。

      [2] 李艷衛(wèi).400KA預(yù)焙電解槽實(shí)踐與技術(shù)探討.
      聲明:
      “SY400KA預(yù)焙電解槽的管理探討” 該技術(shù)專利(論文)所有權(quán)利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習(xí)研究,如用于商業(yè)用途,請(qǐng)聯(lián)系該技術(shù)所有人。
      我是此專利(論文)的發(fā)明人(作者)
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